自河北钢铁集团邯钢炼铁部成立8个SBU组以来,返矿专项组瞄准返矿率8.8%以下挖潜目标,制定措施,强力攻关。7月份,该部高炉槽下返矿率降至8.72%,较6月份降低0.5%,不计返矿倒运费用,仅烧结加工费用一项节约资金47.58万元。
为降低返矿率,该部返矿专项组从烧结生产源头抓起,确保烧结矿质量达到高炉使用标准。小组成员参与到3个烧结车间生产操作过程中,监督实施厚料层布料,努力使400平方米、435平方米、90平方米烧结机料层厚度分别不低于690毫米、800毫米和650毫米,充分利用烧结过程自动蓄热作用,稳定生产过程,降低内部循环返矿,提高烧结矿质量。同时密切与贮运中心沟通,及时掌握原料变化情况,适时调整生产工艺参数,减少生产波动。7月份,该部烧结矿转鼓强度达到80.66%,保证了烧结矿的出厂平均粒径和转鼓强度满足高炉需求。
返矿专项组进一步完善高炉槽下管理制度,以单仓测定槽下返矿粒级数据为主,以监测高炉吨铁返矿量、目测槽下及贮运中心料场返矿粒度为辅,采用多仓、单仓检测相结合的方法,每月检测1次单仓,每周检测1次各高炉槽下综合仓。如果出现综合仓超标,直接检测单仓,发现单仓返矿粒度大于5毫米,立刻通知高炉作业区更换矿筛并跟踪检测,避免入炉烧结矿平均粒径下降。同时每日计算4座高炉吨铁返矿量,一旦超出正常值20公斤/吨,立即查找原因整改。7月份,该部4号、5号、7号、8号高炉烧结矿平均粒径分别完成17.99毫米、18.31毫米、18.02毫米、21.03毫米,均满足入炉标准要求。
在此基础上,该部返矿专项组还严格监控高炉槽下块矿、球团矿、锰矿等杂矿筛分效果。针对7月上旬炼钢提出返矿质量降低的情况,小组成员增加高炉槽下和贮运中心料场检查频次,发现杂矿仓粒度目测异常时,立即通知检测人员重新检测,如果检测结果超标则更改杂矿筛筛眼尺寸,为降低返矿率创造条件。
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