近日,长钢设备检修部三车间电气工段对炼钢厂10号和12号两部行车的控制线路实施改造,减少了故障时间、提高了生产作业率,年节约材料费用8万多元。
该车间电气工段职工在认真查找故障原因后发现,造成行车故障的原因有两个方面。一是线路多采用单芯控制,接地、断股现象时有发生;二是行车主回路接触器动作频发,易发生线包烧损、触电粘连、辅助触点打断等现象,主触点不易直观检查,直接影响到生产。对此,他们“对症下药”实施系列小改造。一是用凸轮控制代替原有联动台控制,用多芯电缆代替独芯线路。二是在不改变原有控制方式的前提下,在10号行车上增加4套CJ12-150/3接触器,对原主回路进行切换,更换后的接触器符合现有的生产环境,且便于日常检查维护,节省了材料备件消耗。
改造近半年来,效果明显,两部行车原来一年需更换单价为3千多元联动台8个,而今只需更换价值不足400元的凸轮9台,仅此一项年节约材料费用2万多元;10号行车主回路接触器改造后,更换频率由原来的一个月更换8套降低到现在的半年更换一次,全年节省材料费用约5.6万元。
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